Improvement on production methods through the association between layout rearrangement and 5S methodology

Authors

  • Dallas Walber Ferraz Segundo Universidade Federal de Pernambuco
  • Andréa Raffaella Avelar Pimentel Vila Nova Universidade Federal de Pernambuco
  • Marcele Elisa Fontana Universidade Federal de Pernambuco

DOI:

https://doi.org/10.5585/exactaep.v17n4.7585

Keywords:

Continuous improvement, 5S, Methods Engineering, Times and Movements, Layout.

Abstract

The pursuit of continuous improvement is present in many companies, significantly influencing their success. In this sense, there are many tools that serve this purpose, among them the 5S, which acts in an integrated way with the study of Times and Movements, aims to improve production efficiency. On the other hand, the difficulty in disposing of their transforming resources is recurrent in most companies, since the physical arrangement, or layout, when improperly defined, can compromise productive efficiency. Thus, the present work demonstrates a hybridization of methods, in addition to adapting the 5S methodology to the environment of a clothing company, allowing improving the flow of human and material resources, as well as reduce the time and the distances traveled by materials being processed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BATAGLIN, L. M. C., BASILIO, T. L., VIEIRA, J. G. V., & ROSSETTI, N. (2013). Avaliação de arranjo físico e custos logísticos na transferência de maquinário em uma unidade fabril. Revista Eletrônica Produção & Engenharia, 3(2), 300-308.

BERTHOLEY, F., BOURNIQUEL, P., RIVERY, E., COUDURIER, N., & FOLLEA, G. (2009). Méthodes d’ amelioration organisationelle appliquées aux activités des établissements de transfusion sanguine (ETS): Lean manufacturing, VSM, 5S. Transfusion Clinique et Biologique, 16, 93-100.

BHUIYAN, N., & BAGHEL, A. (2005). Na overview of continuous improvement: From the past to the present. Management Decision, 3(5), 761-771.

BOE, W. J., & CHENG, C. H. (1991). A close neighbor algorithm for designing cellular manufacturing systems. International Journal of Production Research, 29(10), 2097- 2116.

BORBA, M. de, MATSUMOTO, E. H., MICHELUTTI, F., CASTRO, R. B. de, & LANGHAMMER, T. T. (2011). Elaboração de um Modelo de Implantação do Programa 5S e sua Aplicação em uma Montadora de Bicicleta. XVIII Simpósio de Engenharia de Produção (SIMPEP), Bauru.

DRIRA, A., PIERREVAL, H., & HAJRI – GABOUJ, S. (2007). Facility layout problems: A survey. Annual Reviews in Control, 31, 255-267.

FLESSAS, M., RIZZARDI, V., TORTORELLA, G. L., FETTERMANN, D., & MARODIN, G. A. (2015). Layout performance indicators and systematic planning: A case study in a southern Brazilian restaurant. British Food Journal, 117(8), 2098-2111.

LATIFI, S. E., MOHAMMADI, E., & KHAKZAD, N. (2017). Process plant layout optimization with uncertainty and considering risk. Computers & Chemical Engineering, 106, 224 – 242.

MARTINS, P. G., & LAUGENI, F. P. (2006). Administração da Produção. (2a ed.). São Paulo, Saraiva.

NASCIMENTO, L. S. do, NASCIMENTO, P. F. P. do, PEREIRA, K. I. de A., & SOUZA, M. C. L. de (2014). Estudo de Tempos e Movimentos no processo produtivo de uma organização do Ramo Alimentício. Revista Latino – Americana de Inovação e Engenharia de Produção, 2(3), 121-132.

OLIVEIRA, I. M. D., PAZ, C. C. da, SILVA, A. M. da, & FERREIRA, W. de P. (2017). Balanceamento de linha e arranjo físico: estudo de caso em uma linha de produção de cabines para máquinas de construção. Exacta- EP, São Paulo, 15(1), 101-110.

OMOGBAI, O., & SALONITIS, K. (2017). The implementation of 5S lean tool using system dynamics approach. Procedia CIRP, 60, 380 – 385.

RAWABDEH, I., & TAHBOUB, K. (2006). A new heuristic approach for a computer-aided facility layout. Journal of Manufacturing Technology Management, 17(7), 962-986.

SANTOS, L. C., GOHR, C. F., & LAITANO, J. C. A. (2012). Planejamento sistemático de layout: adaptação e aplicação em operações de serviços. Revista Gestão Industrial, 8(1), 01-21.

SCOPINHO, W., CHAVES, C. A. (2012). Custos da qualidade em uma indústria multinacional automotiva de grande porte. Exacta, São Paulo, 10(2), 157 – 166.

SHAN, D. Y., & CHEN, C-W. (2001). A new approach to the multiple objective facility layout problem. Integrated Manufacturing Systems, 12(1), 59-66.

SILVA, R. B., SOARES, E. J. O., ALVES, A. P., SILVA, F. S., & FONTANA, M. E. (2008). Estudo do arranjo físico em uma indústria de beneficiamento de leite de pequeno porte. IV Encontro Mineiro de Engenharia de Produção (EMEPRO), Ouro Preto.

SILVA, A. L. da, & RENTES, A. F. (2012). Um modelo de projeto de layout para ambientes job shop com alta variedade de peças baseado nos conceitos da produção enxuta. Gestão & Produção, 19(3), 531-541.

SLACK, N., JOHNSTON, R., & CHAMBERS, S. (2009). Administração da Produção. (3a ed.). São Paulo, Atlas.

SOUSA, R. D. O., SILVA, C. O., AGOSTINO, I. R. S., FROTA, P. C., & OLIVEIRA, R. D. (2017). A importância da ferramenta PDCA no processo industrial portuário: estudo de caso em um carregador de navios. Exacta – EP, São Paulo, 15(1), 111- 123.

SOUZA, J. A., Jr., ANDRADE, M. H. S., CARMO, B. B. T., SANTIAGO, K. G., & ALBERTIN, M. R. (2012). Identificação do layout adequado em uma empresa de tecnologia eletrônica. Revista Eletrônica Sistemas & Gestão, 7(1), 1-22.

TARDIN, M. G., ELIAS, B. R., RIBEIRO, P. F., & FERREGUETE, C. R. (2013). Aplicação de conceitos de engenharia de métodos em uma panificadora. Um estudo de caso na panificadora Monza. XXXIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), Salvador.

TUJI, A., Jr., ROCHA, I. O., & SABÁ, R. F. B. (2002). Realização de Estudo de Tempos e Movimentos numa Indústria de Colchões. XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), Curitiba.

VIEIRA, A. M., GALDAMEZ, E. V. C., SOUZA, F. B., & OLIVEIRA, O. J. (2013). Diretrizes para desenvolvimento coletivo de melhoria contínua em Arranjos Produtivos Locais. Gestão & Produção, 20(2), 469 – 480.

YANG, T., SU, C-T., & HSU, Y-R. (2000). Systematic layout planning: a study on semiconductor wafer fabrication facilities. International Journal of Operations & Productions Management, 20(11), 1359-1371.

Published

2019-10-15

How to Cite

Ferraz Segundo, D. W., Avelar Pimentel Vila Nova, A. R., & Fontana, M. E. (2019). Improvement on production methods through the association between layout rearrangement and 5S methodology. Exacta, 17(4), 362–374. https://doi.org/10.5585/exactaep.v17n4.7585